关于厚壁耐磨板气泡产生的缺陷分析
(1) 厚壁耐磨板中间包采用氩气吹扫密封
以前,中间包同时采用高压氩气吹扫和造渣剂覆盖,以避免钢液从钢包流进中间包过程中的再氧化。由于能源短缺,已完成对原来的能量存贮法的代替。即利用高压氩气对中间包进行吹扫。分析证实,吹扫1min可使中间包内的氧气浓度降低到1%以下,然后开启钢包用氩气进行恒定吹扫。钢液流进结晶器后,立即加入保护渣直到结晶器表面钢液被全覆盖,然后关闭氩气。
(2) 厚壁耐磨板强化人工操作
检测证实,炼钢厂某些操作方法导致非金属氧化物夹杂进钢液。因此,有必要对这些操作方法进行改进。例如,炉连续过热;在浇铸初期和末期,操作者避免搅拌结晶器保护渣;钢包更换期间,必须保持中间包内的钢液面在一定的高度,避免产生涡流。
(3) 厚壁耐磨板质量评估系统结晶器液面监测器
用质量评估系统QES可准确而及时记录结晶器液面每分钟波动的总次数,并要求操作者注意控制。记录信号每2s发送1次。如果出现瞬间波动或波动总次数超过某一限定值,QES系统会自动报警,同时记录并找出这块有问题的钢坯(可能引起气泡缺陷的钢坯),并将用火焰清理和切割对问题钢坯进行再清理和再切割。
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